焦化廢水膜法深度處理工藝調(diào)試

2021-08-03 17:25:44 2

  焦化廢水是在煉焦過程中產(chǎn)生的一種污染物濃度高、組分復(fù)雜、難降解有機(jī)物多的有機(jī)廢水。焦化廢水處理普遍采用以活性污泥法為核心的生化處理工藝,但是生化出水COD指標(biāo)很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,為了穩(wěn)定達(dá)到鋼鐵行業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn),生化出水還需進(jìn)行深度處理。目前,已經(jīng)應(yīng)用于焦化廢水處理生產(chǎn)實(shí)踐的深度處理方法主要有膜法處理、芬頓氧化、臭氧催化氧化和次氯酸鈉氧化等方法。

  山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司焦化廢水處理單元是新建焦?fàn)t工程的配套水處理系統(tǒng),出水指標(biāo)必須達(dá)到最新的新建企業(yè)指標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)。為了達(dá)到上述指標(biāo),該公司采用了目前焦化廢水處理工藝流程最長、出水指標(biāo)最嚴(yán)格的一套焦化廢水處理工藝。

  1、焦化廢水處理工藝

  1.1 完整的焦化廢水處理工藝流程

  根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn)和出水水質(zhì)要求,污水生化處理工藝采用了“AA1/O1-A2/O2工藝”的兩級(jí)生物脫氮工藝,輔以沉淀池、混合反應(yīng)、生物流化床等物化處理措施;對(duì)生化出水進(jìn)行高級(jí)氧化處理和回用處理,采用了“臭氧紫外光接觸氧化+軟化澄清+多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透”的處理工藝。

  完整的焦化廢水處理工藝流程包括5個(gè)階段。第1階段是預(yù)處理階段,焦化廢水進(jìn)入除油池,上部浮油進(jìn)入輕油池后定期外運(yùn),池底重油定期排放,其他廢水經(jīng)過均合池進(jìn)入旋流反應(yīng)器后進(jìn)入初次沉淀池。當(dāng)生化系統(tǒng)異常時(shí),廢水進(jìn)入事故池,待系統(tǒng)恢復(fù)后由事故池進(jìn)入均和池。第2個(gè)階段為生化處理階段。來水經(jīng)過厭氧吸水井、厭氧池、一段缺氧池、一段好氧池、一段沉淀池、二段缺氧池、二段好氧池、二段沉淀池、生物流化床、混合反應(yīng)池、混凝沉淀池后,進(jìn)入第3個(gè)階段氧化處理階段。生化出水進(jìn)入臭氧紫外光接觸氧化池、軟化澄清池后,進(jìn)入第4階段――深度處理回用階段,經(jīng)過過濾器、多介質(zhì)過濾器、超濾裝置、超濾產(chǎn)水池、反滲透裝置后,部分進(jìn)入反滲透產(chǎn)水池后產(chǎn)品水外,部分進(jìn)入臭氧紫外光接觸氧化池、濃水池后濃水外運(yùn)。第5個(gè)階段是初次沉淀池、一段、二段沉淀池剩余污泥池和混凝沉淀池污泥,全部進(jìn)入污泥濃縮池、疊螺脫水機(jī)進(jìn)行處理,然后泥餅外運(yùn)。

  1.2 超濾、反滲透膜法處理工藝流程

  焦化廢水經(jīng)過生化處理、臭氧氧化處理后,再進(jìn)行超濾、反滲透雙膜處理,出水達(dá)到除鹽水標(biāo)準(zhǔn),用作煤氣凈化冷卻塔補(bǔ)水。工藝流程如圖1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、膜法系統(tǒng)的開工調(diào)試

  膜法系統(tǒng)的開工調(diào)試內(nèi)容主要包括:超濾、反滲透膜元件的安裝;超濾、反滲透加藥設(shè)備的調(diào)試,超濾、反滲透清洗管路的沖洗;針對(duì)反滲透膜進(jìn)水,pH測定儀、濁度儀、電導(dǎo)率儀和氧化還原電位儀表的安裝及校正;超濾膜前自清洗過濾器、反滲透膜前保安過濾器的安裝調(diào)試以及電動(dòng)閥門的安裝和調(diào)試;超濾、反滲透運(yùn)行程序的調(diào)試;達(dá)到進(jìn)膜要求的焦化廢水通過超濾、反滲透膜處理后達(dá)標(biāo)回用。

  上述調(diào)試內(nèi)容如果統(tǒng)籌安排,將會(huì)極大地提高膜系統(tǒng)調(diào)試效率,縮短調(diào)試時(shí)間。

  2.1 膜系統(tǒng)加藥設(shè)備調(diào)試、清洗管路的沖洗

  膜系統(tǒng)加藥設(shè)備主要包括超濾膜EFM清洗使用的次氯酸鈉投加裝置,反滲透膜進(jìn)水使用的還原劑投加裝置、阻垢劑投加裝置、非氧化性殺菌劑投加裝置,化學(xué)清洗用的酸、堿投加裝置。每套藥劑投加裝置均包括加藥箱和加藥管線,為了杜絕堵塞對(duì)膜系統(tǒng)造成的影響,運(yùn)行前都需要用除鹽水進(jìn)行沖洗。清洗管路時(shí)主要利用超濾、反滲透的清洗裝置進(jìn)行沖洗。沖洗需要使用大量除鹽水,設(shè)計(jì)加藥裝置和清洗裝置的補(bǔ)水來源均是反滲透的產(chǎn)水,而調(diào)試初期無自產(chǎn)的除鹽水,因此調(diào)試前需提前考慮沖洗用所需除鹽水的來源。

  2.2 反滲透膜系統(tǒng)儀表安裝調(diào)試

  反滲透進(jìn)水管路上安裝在線電導(dǎo)率儀、濁度儀、pH計(jì)、氧化還原電位儀。電導(dǎo)率儀檢測進(jìn)水電導(dǎo)率指標(biāo),再結(jié)合產(chǎn)水電導(dǎo)率指標(biāo)可以判斷反滲透膜的脫鹽率。濁度儀主要檢測系統(tǒng)進(jìn)水濁度,濁度高容易加速膜的堵塞。氧化還原電位儀主要檢測系統(tǒng)的氧化還原電位,避免因還原劑投加量不足,造成膜被氧化。各種儀表作用都非常關(guān)鍵,使用前需校對(duì)。

  2.3 膜法系統(tǒng)的運(yùn)行程序調(diào)試及聯(lián)動(dòng)試車

  膜法系統(tǒng)的運(yùn)行程序調(diào)試需要使用膜系統(tǒng)進(jìn)水,考慮到前端工序焦化廢水水質(zhì)暫時(shí)還達(dá)不到進(jìn)膜的水質(zhì)要求,為了減少膜堵塞和加快調(diào)試進(jìn)度,一方面利用生產(chǎn)新水來進(jìn)行膜系統(tǒng)調(diào)試,另一方面加快前端焦化廢水的處理,使之達(dá)到進(jìn)膜的水質(zhì)條件。然后,逐步用焦化廢水替換生產(chǎn)新水,實(shí)現(xiàn)焦化廢水膜系統(tǒng)的全線貫通。在調(diào)試過程中,原設(shè)計(jì)是將多介質(zhì)反洗水、超濾正洗、反洗排水、反滲透沖洗、清洗排水引入前端軟化池,但是考慮到進(jìn)水硬度不高,軟化池未投加熟石灰和PAM藥劑,若直接進(jìn)入軟化池,再經(jīng)過膜系統(tǒng),將會(huì)造成對(duì)膜系統(tǒng)的污堵。因此,將上述排水改為進(jìn)入生化后的生物流化床,進(jìn)行混凝加藥處理,臭氧深度處理后再進(jìn)入膜系統(tǒng),有利于保證進(jìn)膜的水質(zhì)。

  3、膜系統(tǒng)調(diào)試和運(yùn)行過程中的常見問題和解決方法

  3.1 產(chǎn)水量很少,反滲透無法運(yùn)行

  調(diào)試期內(nèi),1#反滲透遇到了一段產(chǎn)水量很少,二、三段產(chǎn)水量基本沒有的情況,反滲透無法運(yùn)行。原因有以下兩點(diǎn):進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo),膜堵塞嚴(yán)重;反滲透膜進(jìn)氣,系統(tǒng)存在氣阻現(xiàn)象。筆者對(duì)超濾產(chǎn)水池水質(zhì)進(jìn)行全分析,并且進(jìn)行污堵指數(shù)SDI的檢測,結(jié)果均合格,因此排除了進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo)的原因。接著,將1#反滲透膜進(jìn)行一次化學(xué)離線清洗,清洗后再次開啟,產(chǎn)水量恢復(fù)正常。

  3.2 保安過濾器壓差上漲快,濾芯更換周期短

  1#反滲透調(diào)試運(yùn)行期間,僅運(yùn)行4d左右,筆者發(fā)現(xiàn)保安過濾器壓差增加較快,拆開后發(fā)現(xiàn)濾芯表面附著很多白色固體雜質(zhì)。經(jīng)分析,其主要是無機(jī)物,無機(jī)物含量高達(dá)80%。實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果表明,出現(xiàn)白色物質(zhì)的主要原因是系統(tǒng)pH較高,產(chǎn)生了堿性物質(zhì)沉淀。反滲透進(jìn)水pH剛開始要求控制在7.5~8.5,但是前端流化床液體藥劑投加后出水pH=5左右,在軟化池加堿回調(diào)pH,pH值變?yōu)?~8,pH越高,產(chǎn)生的白色絮狀沉淀越多,越堵塞保安過濾器。

  為了解決上述問題,調(diào)試人員停止投加流化床液體藥劑,使用固體藥劑和聚鋁藥劑搭配,并且停止在軟化池添加液堿回調(diào)pH,摸索最佳的pH控制條件,濾芯上未出現(xiàn)上述沉淀物質(zhì)[3]。

  在后來運(yùn)行過程中,過濾芯上又出現(xiàn)白色沉淀,原因是多介質(zhì)進(jìn)水管道上投加了次氯酸鈉,也使進(jìn)膜的pH值增加,生成了沉淀,堵塞濾芯。停止投加次氯酸鈉后,再次更換濾芯時(shí)未發(fā)現(xiàn)白色沉淀。

  3.3 進(jìn)膜水質(zhì)對(duì)超濾、反滲透膜的影響

  3.3.1 超濾膜運(yùn)行的影響因素

  超濾膜的工藝運(yùn)行參數(shù)主要有運(yùn)行周期、膜的反洗技術(shù)參數(shù)(包括時(shí)間間隔、反洗時(shí)間等)、消毒劑的投加劑量以及過濾溫度等。

  超濾前,正洗時(shí)間1min,反洗+氣洗時(shí)間1min,循環(huán)清洗時(shí)間3min。超濾每天進(jìn)行一次EFM清洗,清洗對(duì)于降低和穩(wěn)定膜運(yùn)行壓差作用比較關(guān)鍵。超濾運(yùn)行溫度控制在35℃以下。夏天氣溫較高,菌藻容易滋生,可以根據(jù)實(shí)際情況在多介質(zhì)進(jìn)水管線上投加次氯酸鈉。

  3.3.2 反滲透運(yùn)行的影響因素

  反滲透進(jìn)水管線上有進(jìn)水電導(dǎo)率儀、進(jìn)水濁度儀、ORP儀,溫度、pH儀。反滲透進(jìn)水管線上投加還原劑、阻垢劑、非氧化性殺菌劑。影響反滲透運(yùn)行的主要因素有壓力、溫度、進(jìn)水含鹽量等。進(jìn)水含鹽量增加,進(jìn)水壓力增加,通量就會(huì)降低。進(jìn)水溫度控制在25~35℃。ORP控制在300以內(nèi)。pH值控制在6~7較合適。

  4、結(jié)語

  山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司焦化廢水超濾反滲透膜法深度處理系統(tǒng)從膜元件的安裝調(diào)試到焦化廢水經(jīng)過深度處理達(dá)標(biāo),整個(gè)過程經(jīng)過了22d時(shí)間。超濾產(chǎn)水率為90%,反滲透產(chǎn)水率為70%~75%。但是由于焦化廢水成分復(fù)雜,受多種因素的影響,進(jìn)膜的COD等指標(biāo)存在波動(dòng),超濾一般壓差超過0.1MPa,進(jìn)行離線化學(xué)清洗,清洗周期為2月1次。反滲透膜清洗周期為1月1次。反滲透保安過濾器濾芯更換較為頻繁。下一步將從穩(wěn)定進(jìn)膜水質(zhì)條件、提高混沉效果、降低進(jìn)水濁度等方面著手,努力減少濾芯更換頻次,延長膜的清洗周期。(來源:山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司焦化部)

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