高效厭氧脫氮工藝降解乙二醇廢水

2021-08-03 17:27:59 4

  乙二醇(EG或MEG)是一種重要的有機化工原料和戰(zhàn)略物資,可用于生產(chǎn)聚酯纖維,并可作為防凍劑、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥、涂料、油墨等行業(yè),用途十分廣泛。我國是全球最大的乙二醇消費國,進入21世紀以來,我國乙二醇消耗量大幅度攀升。從生產(chǎn)乙二醇的原料來區(qū)分,乙二醇的生產(chǎn)可主要分為以乙烯為原料的“石油路線法”和以煤制合成氣為原料的“非石油路線法”。我國能源結(jié)構(gòu)的特點是煤炭資源相對豐富,石油、天然氣資源不足,以煤為原料制備乙二醇更為符合我國國情,也是出于戰(zhàn)略的需求。目前,煤制乙二醇主要技術(shù)路線有3種:

  (1)合成氣直接合成法;

  (2)甲醇乙烯環(huán)氧乙烷路線;

  (3)合成氣經(jīng)草酸酯合成乙二醇。

  該工藝流程短,成本低,是目前國內(nèi)最受關(guān)注的煤制乙二醇技術(shù),也是目前煤制乙二醇生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用較廣的工藝。

  草酸酯法生產(chǎn)乙二醇過程中的工藝廢水除煤氣化過程產(chǎn)生的廢水外,主要來源于變換、凈化及DMO生產(chǎn)中酯化、加氫、精餾工段。煤制乙二醇廢水含鹽量高達2%~4%,主要污染物為硝酸鹽、亞硝酸鹽、色度深及高COD,對于該類廢水采用傳統(tǒng)的市政生化工藝存在著費用高、效率低的缺點。

  本課題以阜陽某一家以草酸酯法生產(chǎn)乙二醇工廠為例,并以其調(diào)節(jié)池進水為研究對象,測試了一種新型高效厭氧脫氮反應(yīng)器及組合工藝,攻克草酸酯法生產(chǎn)煤制乙二醇污水生化預(yù)處理中的關(guān)鍵工藝和技術(shù),實現(xiàn)水資源循環(huán)利用,推動煤化工節(jié)能減排工作,保障煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

  1、中試材料及方法

  1.1 試驗用水(進水水質(zhì))

  試驗用水取自濮陽某乙二醇污水處理站調(diào)節(jié)池,具體水質(zhì)如表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  1.2 新型高效厭氧脫氮生物反應(yīng)器(ADN)

  ADN高效厭氧脫氮反應(yīng)器由ADN配水池和ADN反應(yīng)器有兩個部分組成。ADN反應(yīng)器構(gòu)造按功能劃分,由下而上共分為5個區(qū):混合區(qū)、脫氮除碳室、除碳轉(zhuǎn)化室、沉淀區(qū)和氣液分離區(qū)。ADN配水池:配水池分為兩格,進水與反應(yīng)器的部分回水在此混合后,經(jīng)外循環(huán)泵輸送至ADN反應(yīng)器內(nèi)(圖1)。ADN厭氧脫氮反應(yīng)器具有獨有的脫氮除氮室和除碳轉(zhuǎn)化室,并具有強制的外循環(huán)和內(nèi)循環(huán),實現(xiàn)了結(jié)構(gòu)和流程上的創(chuàng)新。

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  1.3 材料及工藝流程

  試驗污泥取自濮陽某造紙廠中溫厭氧反應(yīng)器內(nèi)的顆粒污泥,其污泥濃度21.6g/L,經(jīng)沉淀濃縮后污泥濃度為98.1g/L,性狀為黑色。其他試驗材料包括:硝酸鈉、液堿、甲醇、燒杯量筒等耗材。KH2PO4、以及厭氧所需的微量元素。

  乙二醇廢水經(jīng)提升泵提升至ADN配水罐,經(jīng)過與出水混合加熱后,進入ADN反應(yīng)器,一部分ADN反應(yīng)器的出水經(jīng)ADN配水池流入改良AO的A段,與內(nèi)外回流混合后脫去硝化的氮,進入O段,在O段去除絕大部分的剩余有機物后進入序批反應(yīng)沉淀段,泥水分離后,排出系統(tǒng),具體如圖2所示。

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  1.4 分析方法

  中試中常規(guī)水質(zhì)指標的測試方法和分析儀器或設(shè)備見表2

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  1.5 接種、調(diào)試啟動階段

  將上述接種污泥按照10g/L和3g/L的濃度分別投加至ADN反應(yīng)器和改良AO反應(yīng)器內(nèi),然后投加甲醇和其他營養(yǎng)元素恢復(fù)污泥活性和填料掛膜。24小時后,調(diào)節(jié)池進水PH在7左右,并投加碳酸鈉作為緩沖物質(zhì),然后啟動進水泵。按照ADN反應(yīng)器(Nv=2kgCOD/m3?d,Nv=0.1kgNO3-N/m3?d)低負荷運行,維持進水溫度35℃,脫氮除碳室的上升流速4m/h,改良AO反應(yīng)器正常運行。持續(xù)運行7天出水指標穩(wěn)定后,提高負荷至(Nv=4kgCOD/m3?d,Nv=0.2kgNO3-N/m3?d),如出水指標不穩(wěn)定,則繼續(xù)延長馴化。依次類推,直至提高負荷至(Nv=8kgCOD/m?3d,Nv=0.4kgNO3-N/m?3d)。從試驗開始,經(jīng)過20d左右的連續(xù)運行,ADN反應(yīng)器和改良AO反應(yīng)器各項運行參數(shù)已基本趨于穩(wěn)定。至此,認為ADN反應(yīng)器污泥馴化和改良AO反應(yīng)器填料掛膜成功。然后進行21天的持續(xù)負荷運行觀測,以檢驗組合工藝對乙二醇廢水去除的性能。每天對硝態(tài)氮、COD和電導(dǎo)率、PH值等進行檢測,本階段試驗總計歷時42天。

  2、實驗結(jié)果與討論

  2.1 對氮的去除結(jié)果

 污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  從圖3中可以看出,ADN反應(yīng)器能通過內(nèi)外循環(huán)及高濃度的厭氧顆粒污泥,消除高濃度硝態(tài)氮對產(chǎn)甲烷菌和反硝化本身的抑制作用,從而去除幾乎絕大部分的硝態(tài)氮,其對硝態(tài)氮的平均去除率達到93%。說明ADN反應(yīng)器對于乙二醇廢水有著良好的脫氮性能。經(jīng)過改良AO工藝的進一步去除,其含量能降低到10mg/L左右(圖4)。

  2.2 對COD的去除結(jié)果

  ADN反應(yīng)器的平均進水CODCr=7527mg/L,平均出水CODCr=2009mg/L,平均去除率72%。說明ADN反應(yīng)器在反硝化脫氮的同時,通過產(chǎn)甲烷作用去除了4000mg/L左右的COD(圖5)。ADN反應(yīng)器的出水,進入新型改良AO工藝,通過其內(nèi)附著在固定床平板填料上的大量微生物和懸浮微生物的作用,去除了剩余的有機物(圖6)。

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  2.3 對于電導(dǎo)率的影響

  通過圖7可以看出,乙二醇廢水經(jīng)過ADN反應(yīng)器后電導(dǎo)率有較大的下降,污水中某些可電離的有機物被去除、硝酸鹽反硝化去除,乙二醇廢水經(jīng)厭氧處理后出現(xiàn)電導(dǎo)率下降。

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  另外,通過對比ADN反應(yīng)器進出水的平均pH值,pH值能從平均5.75升高到8.76。由于ADN反應(yīng)器有內(nèi)外循環(huán)系統(tǒng),因此,ADN反應(yīng)器運行中可不必額外補充堿度,即使pH偏低也可以依靠出水回流(pH=8~9)緩沖酸度的沖擊。保持較低的進水pH而不增加液堿或者緩沖物質(zhì),對于減少系統(tǒng)中的電導(dǎo)率也有積極意義。

  3、結(jié)語

  (1)試驗裝置的啟動采用低負荷啟動方式,在進水Nv=2kgCOD/m3?d,Nv=0.1kgNO3-N/m3?d,35℃的條件下,采取逐步提高進水流量的方法提高負荷。啟動結(jié)束時,維持一定負荷。ADN反應(yīng)器對硝態(tài)氮的平均總?cè)コ蔬_到93%,CODCr平均去除率也達到了72%。說明ADN反應(yīng)器對于乙二醇廢水有著優(yōu)良的脫氮和除碳性能。

  (2)反應(yīng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,試驗結(jié)果表明:ADN反應(yīng)器處理乙二醇廢水的最佳運行條件為HRT=24h,T=35℃;改良AO工藝O段的最佳停留時間為24h。

  (3)由于反硝化產(chǎn)生堿度和有機酸的去除,乙二醇廢水進入ADN之前無需調(diào)節(jié)pH值。

  (4)ADN+改良AO生化組合工藝對乙二醇廢水顯示出良好處理效果,僅通過ADN+改良AO工藝就能將COD從8000mg/L降至150mg/L,去除率達到98%。從而在乙二醇廢水的低成本生化處理工藝上,有著極大的意義。(來源:上海泓濟環(huán)保科技股份有限公司)

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