化工污泥干化三效蒸發(fā)尾排蒸汽技術(shù)

化工污泥干化三效蒸發(fā)尾排蒸汽技術(shù)

2021-08-03 17:34:54 3

  化工廠中含COD廢水常用處理方案含有生化處理單元,然而生化處理過程必然會(huì)產(chǎn)生污泥,污泥經(jīng)過板框或者疊螺機(jī)壓縮后通常仍含有70%~80%的水分,如果直接送至固廢焚燒廠焚燒,無疑代價(jià)高昂,有必要對(duì)此問題進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性分析并找到相應(yīng)的對(duì)策。

  1、計(jì)算基準(zhǔn)

  按照5t/d污泥產(chǎn)生量,一年365d運(yùn)行,污泥含水率按照平均75%計(jì)算。

  2、直接危廢處理的經(jīng)濟(jì)性分析

  隨著國家對(duì)環(huán)保生態(tài)的日益重視以及環(huán)保處理能力建設(shè)的滯后,危廢焚燒行業(yè)出現(xiàn)了排隊(duì)等候數(shù)月的現(xiàn)象,化工企業(yè)在危廢處理上的支出也越來越大,目前污泥類危廢處理價(jià)格達(dá)到了5000元/t。

  污泥處置的初始年均費(fèi)用W初計(jì)算如下:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  污泥處置年均費(fèi)用912.5萬元/年,而且其中有75%是水,相當(dāng)于每天有3.75t水是以5000元/t處理的,即每年約684萬元浪費(fèi)了,這是非常昂貴的代價(jià)。如何減少這部分費(fèi)用損失是本文探討的內(nèi)容。

  3、污泥干化實(shí)驗(yàn)

  本文設(shè)計(jì)了幾組實(shí)驗(yàn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證,利用梅特勒托利多公司生產(chǎn)的鹵素快速干燥儀HB43-S檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中水分。實(shí)驗(yàn)原料為本公司生化污泥(含水率:75%)。

  3.1 實(shí)驗(yàn)1

  (1)目的:驗(yàn)證靜止干燥的可行性。

  (2)實(shí)驗(yàn)步驟:取生化污泥100g置于單口燒瓶?jī)?nèi),用油浴加熱至內(nèi)溫100℃~120℃,常壓蒸餾,經(jīng)過7h左右,觀察到蒸餾頭處仍有水汽溢出。

  (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論:雖然仍有少量水汽溢出,但是單口燒瓶?jī)?nèi)污泥已經(jīng)固化板結(jié),無法倒出,說明靜態(tài)干燥方式不可取。

  3.2 實(shí)驗(yàn)2

  (1)目的:驗(yàn)證攪拌式干燥的可行性。

  (2)實(shí)驗(yàn)步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶?jī)?nèi),開啟攪拌,用油浴加熱至內(nèi)溫100℃~120℃,常壓蒸餾,經(jīng)過5h左右,觀察到蒸餾頭處無水汽溢出。

  (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論:蒸餾終點(diǎn)時(shí),污泥呈顆粒狀,粒徑約1mm,容易倒出,檢測(cè)水分含量為5%。

  3.3 實(shí)驗(yàn)3

  (1)目的:驗(yàn)證低溫蒸餾的可行性。

  (2)實(shí)驗(yàn)步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶?jī)?nèi),開啟攪拌,用水浴加熱至內(nèi)溫70℃~80℃,水泵于-0.08MPa下減壓蒸餾,經(jīng)過3h左右,觀察到蒸餾頭處無水汽溢出。

  (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論:蒸餾終點(diǎn)時(shí),污泥呈顆粒狀,粒徑約1mm,容易倒出,檢測(cè)水分含量為4%。

  3.4 實(shí)驗(yàn)4

  (1)目的:驗(yàn)證蒸餾溫度對(duì)水分的影響。

  (2)實(shí)驗(yàn)步驟:取生化污泥100g置于四口燒瓶?jī)?nèi),開啟攪拌,用水浴加熱至內(nèi)溫50℃~100℃,水泵于-0.08MPa下減壓蒸餾,經(jīng)過3h,取樣檢測(cè)水分。

  (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論:所得結(jié)果見圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  從圖1中可以看出,溫度在70℃以上時(shí),干燥后固體水分基本趨近平衡。因此,應(yīng)該選擇熱源溫度在70℃以上的帶有真空系統(tǒng)和攪拌的工業(yè)應(yīng)用裝置。

  考慮到真空度和干燥時(shí)間受工業(yè)裝置加熱面積影響較大,因此在工業(yè)裝置上對(duì)這兩項(xiàng)因素進(jìn)行了考察。

  4、工業(yè)裝置選型

  在工業(yè)裝置選型時(shí)主要考慮了熱源的問題,化工廠中普遍采用多效蒸發(fā)對(duì)高含鹽廢水進(jìn)行蒸餾,一般三效蒸發(fā)排出的熱水蒸汽溫度在80℃~120℃之間,因此利用此股熱源作為污泥干燥的熱源是合適的。

  工藝還要求工業(yè)裝置帶攪拌和真空,因此經(jīng)過多方考察,選擇轉(zhuǎn)盤干燥機(jī)作為干燥裝置,其具有外夾套和轉(zhuǎn)盤夾套,加熱面積是常規(guī)蒸發(fā)裝置的3倍,可以縮短加熱時(shí)間,節(jié)約電費(fèi),而且其要求的熱源溫度范圍是不超過0.3MPa蒸汽或熱水,與工藝要求及三效蒸發(fā)尾汽正好匹配。

  由于污泥中主要含有水分,因此真空系統(tǒng)選用環(huán)保型水環(huán)真空泵。

  蒸發(fā)量要求僅為:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  式(2)中:5t/d為污泥處理量曰75%為含水率曰16h為每天核算設(shè)備蒸發(fā)有效時(shí)間,要扣除交接班因素和裝卸料因素占用的時(shí)間。

  所選轉(zhuǎn)盤干燥機(jī)的規(guī)格為4000L,加熱面積為38m2??紤]到購買設(shè)備前在這一型號(hào)設(shè)備里帶料中試實(shí)際蒸發(fā)速率在0.4t/h左右,因此選擇這一規(guī)格型號(hào)是滿足需求的。調(diào)試具體參數(shù)見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  加熱溫度選擇85℃和100℃進(jìn)行調(diào)試,85℃是三效蒸發(fā)尾汽正常的溫度,100℃是三效蒸發(fā)運(yùn)轉(zhuǎn)異常,能耗偏高時(shí)尾汽的溫度。真空度是真空泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)的指標(biāo),主要受真空泵功率的影響,在蒸發(fā)負(fù)荷確定的情況下,此參數(shù)無調(diào)整的必要。

  從結(jié)果來看,單批干燥時(shí)間為4~5h,剩余水分為4%~5%,都是可以接受的。按照2500kg/批投料量,一天僅需兩批共10h負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間即可處理完畢。

  5、工業(yè)裝置經(jīng)濟(jì)核算

  每天產(chǎn)生5t污泥,經(jīng)過干化后含水率為5%,則固廢處理成本計(jì)算如下:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  操作費(fèi)用主要是電費(fèi)和人工費(fèi)用,干燥設(shè)備和真空設(shè)備總電機(jī)功率30kW,每天運(yùn)行按照10h,電費(fèi)0.8元/kWh計(jì)算,則

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  每天需要兩個(gè)人工,按每人每年6萬元計(jì)算,人工費(fèi)約12萬元。

  則合計(jì)每年費(fèi)用為:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  相對(duì)于直接外部固廢焚燒,采用本方法干燥年節(jié)約912.5-260.8萬元=651.7萬元,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

  6、結(jié)語

  (1)結(jié)合化工企業(yè)實(shí)際,闡述了生化污泥的處理現(xiàn)狀,并對(duì)此進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。

  (2)通過小試,探索了污泥處理的可行性和具體工藝條件。

  (3)考慮到熱源的問題,利用公司三效蒸發(fā)排出蒸汽和熱水資源,節(jié)約了能源。

  (4)本方法簡(jiǎn)單易行,經(jīng)濟(jì)效益明顯,具有普遍的適用性。(來源:浙江埃森化學(xué)有限公司)

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