電廠脫硫廢水零排放處理工藝

電廠脫硫廢水零排放處理工藝

2023-03-01 17:08:11 7

目前我國火電廠煙氣脫硫主要采用石灰石―石膏濕法脫硫工藝,當煙氣逆向經過脫硫塔進行氣液接觸時,大量二氧化硫被吸收并最終去除,煙氣中的少量氯離子和氟離子也被吸收。為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)系統的物質平衡,防止煙氣中的可溶部分(氯)超過規(guī)定值和保證石膏質量,必須從系統中排放一定量廢水。該廢水主要來自石膏脫水和清洗單元,鹽、氯化物、懸浮物的含量高,硬度高,易結垢,腐蝕性強,水質變化大。

傳統的脫硫廢水處理工序包括中和、沉降、絮凝、濃縮澄清等,但目前很多地區(qū)污水排放標準對鹽或氯化物含量有較嚴格的要求,采用傳統工藝處理的脫硫廢水仍存在鹽和氯化物超標的問題,因此脫硫廢水零排放十分必要。筆者以山東某電廠的脫硫廢水零排放處理工程為例,提供一種脫硫廢水零排放解決方案。

1、脫硫廢水水量與水質

脫硫廢水處理工程分2期建設,一期設計規(guī)模10m3/h,二期擴展到20m3/h,預處理段按二期設計規(guī)模建設,處理量20m3/h,膜濃縮段按一期設計規(guī)模建設,處理量10m3/h,蒸發(fā)結晶段按一期設計規(guī)模建設,處理量5m3/h(蒸發(fā)結晶裝置11備),處理后的廢水全部回用,其水質優(yōu)于《循環(huán)冷卻水用再生水水質標準》(HG/T39232007)要求,具體設計進、出水水質見表1。從水質情況可以看出,該廢水的硬度和氯離子含量較高。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

2、工藝流程及參數

2.1 工藝流程

脫硫廢水進入調節(jié)池進行水質水量調節(jié),隨后經提升泵加壓后進入兩級混凝沉淀系統,向軟化池和絮凝池中投加氫氧化鈉、碳酸鈉、聚合硫酸鐵和聚丙烯酰胺,軟化去除水中硬度。二級沉淀池出水經調節(jié)pH后提升至多介質過濾器。多介質過濾器出水經高壓泵增壓后進入DTRO裝置濃縮,產水進入回用水池,經提升泵送往回用水點,濃水進入DTRO濃水池。DTRO濃水經泵提升進入多效蒸發(fā)系統進行蒸發(fā)處理,多效蒸發(fā)系統的冷凝水進入回用水池,結晶鹽經脫水處理后打包外售。具體工藝流程見圖1。

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2.2 主要單元參數

1)調節(jié)池。

用于收集脫硫廢水,對水質、水量進行調節(jié),使來水水質均勻,避免水質水量波動對后續(xù)設備運行負荷產生過大沖擊,保證設備的安全及穩(wěn)定運行。設計1座,停留時間10h,尺寸6.7m×6.0m,有效水深5.0m。

2)混凝反應沉淀池。

包括配水渠、軟化池、絮凝池、一級沉淀池、二級沉淀池及pH調節(jié)池,集上述單元于一體,每個池體均設有排空管。設計流量20m3/h,軟化池和絮凝池停留時間2.3h,一級沉淀池負荷0.7m3/m2?h),二級沉淀池負荷0.7m3/m2?h),控制pH10~11。

3)多介質過濾器。

通過過濾器內填料截留去除水中的懸浮物、有機物、膠質顆粒、微生物等。設計流量20m3/h×2套,11備,單套直徑2m,過濾流速6.4m/h。

4DTRO裝置。

主要用于去除水中的溶解鹽類、小分子有機物及二氧化硅等,可去除水中95%以上的電解質(鹽分)和粒徑>0.0005μm的雜質。設計流量5m3/h×2套,水溫20~40℃,系統回收率≥50%DTRO膜通量≤15L/m2?h)。

5)三效蒸發(fā)器及噸袋包裝機。

工藝采用三效蒸發(fā)器處理來料,蒸發(fā)器采用抗鹽析、抗結垢、適用性能強的強制循環(huán)蒸發(fā)器。原料液首先經預熱器預熱后進入蒸發(fā)器進行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)達到一定濃度后出現大量晶體,出料后進入稠厚器增濃,然后進離心機進行固液分離,母液返回蒸發(fā)器重新蒸發(fā),結晶鹽進入噸袋包裝機包裝外運。進料流量5000kg/h,進料TDS約為50000mg/L,出料含水率≤5%,蒸發(fā)量4750kg/h。

6)加藥系統。

加藥裝置放置在加藥間,1座,尺寸14.0m×13.0m×5.9m。放置氫氧化鈉、碳酸鈉、絮凝劑和助凝劑等藥劑。

7)污泥脫水系統。

主要處理來自混凝反應沉淀池的化學污泥,設計2套自動液壓箱式壓濾機,每套處理絕干污泥量7.2t/d,出泥含水率≤60%。

3、系統運行情況

該系統完成調試并已運行1年多,系統運行順暢,出水水質穩(wěn)定,期間實際進出水水質如表2所示。

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由表2可見,產水水質優(yōu)于HG/T39232007《循環(huán)冷卻水用再生水水質標準》的要求。當進水硬度在4000~8000mg/L時,軟化后水的硬度在80mg/L以下,多介質過濾器產水濁度≤1.0NTU,DTRO回收率≥50%。由于廢水中含有一定量的氨氮,在加堿除硬時有氨氮溢出,擬增設廢氣收集和酸洗設施,避免有害氣體排放。每天產生化學污泥約8m3(含水率95%),以碳酸鈣為主,經過箱式壓濾機處理后污泥量為1.0m3(含水率≤60%),外運處理。

蒸發(fā)結晶系統主加熱蒸汽壓力約為0.8MPa、溫度約為170℃、流量約為1.5t/h,蒸發(fā)室相關操作參數如表3所示。

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最后結晶析出的固體鹽顆粒經離心機脫水后,經自動碼垛打包后外運,實現脫硫廢水的零排放。形成的混合結晶鹽中NaClNa2SO4質量分數>92%,含水率<5%,外運出售?,F場運行情況見圖2

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4、運行費用

該工程運行費用主要包括電費、藥劑費和蒸汽費。工程耗電為14kW?h/m3,按電價0.5/kW?h)計,電費為7.0kW?h/m3;噸水平均消耗2.5kgNaOH(質量分數30%)、17.8kgNa2CO3(質量分數>96%)、0.04kg聚合硫酸鐵(一等品)、0.0053kgPAM(工業(yè)級陰離子型)、0.82kgHCl(質量分數30%),各藥劑價格分別為800、1000、138016000、700/t,則藥劑費為27.28/m3;噸水消耗蒸汽150kg,蒸汽按120/t計,則蒸汽費為18/m3;運行費用合計52.28/m3。

除硬費用占總成本的50%,運行費用受水質影響較大。

5、結論

該電廠脫硫廢水零排放處理系統已順利投產,軟化系統、膜系統及蒸發(fā)結晶系統運行正常,產水水質優(yōu)于HG/T39232007《循環(huán)冷卻水用再生水水質標準》要求,采用混凝沉淀+多介質過濾+DTRO+蒸發(fā)結晶工藝可完全實現脫硫廢水的零排放要求,形成的結晶鹽中NaClNa2SO4質量分數>92%,含水率<5%,外運出售。(來源:博天環(huán)境集團股份有限公司)