焦化廢水中水回用反滲透膜污染清洗應(yīng)用

焦化廢水中水回用反滲透膜污染清洗應(yīng)用

2023-10-10 10:52:05 7

焦化廢水具有毒性大、酚氰指數(shù)高、氨氮高、水質(zhì)波動大、可生化性差的特點。采用A2O生化后經(jīng)高級氧化工藝處理,再通過超濾膜和反滲透脫鹽系統(tǒng),實現(xiàn)中水回用。其中,超濾可以去除大分子和膠體物質(zhì),包括懸浮物、膠體、有機大分子、細(xì)菌、微生物等雜質(zhì),適合用作后續(xù)RO膜處理系統(tǒng)的預(yù)處理。反滲透膜是通過壓力為推力進行分離除鹽,可以脫除水中的溶解離子、有機污染物等溶解性物質(zhì)。反滲透膜可很好地去除焦化廢水中的TDS、總硬度,同時對COD、氨氮等也有很好的分離效果。雙膜法中水回用系統(tǒng)其反滲透膜污染多以以有機-無機-微生物復(fù)合形式存在,形成致密的膜污染層,因此其清洗和通量恢復(fù)成為工業(yè)反滲透膜系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。

本文針對焦化廢水雙膜法中水回用工藝中的反滲透膜污染,首先采用先堿洗+酸洗+酸洗的清洗方案,根據(jù)膜元件通量恢復(fù)情況和截留率恢復(fù)率初步判斷了膜污染物主要為鈣鎂等離子形成的無機結(jié)垢。確定以LC-07酸性清洗劑為核心的3次清洗步驟,探討了清洗過程中膜元件截留率恢復(fù)效果和進出水電導(dǎo)率變化,并對膜表面進行了SEM和紅外光譜分析,為焦化廢水雙膜法中水回用中反滲透膜清洗提供了實際應(yīng)用依據(jù)。

1、材料與方法

1.1 工藝流程

項目處理對象為焦化廢水深度處理后的出水,膜系統(tǒng)進水為高級氧化單元出水,其含鹽量高,TDS為6000mg/L;且進水中鐵離子含量高(4.5mg/L)。采用錳砂過濾器進行預(yù)處理,降低原水鐵離子含量,通過超濾膜技術(shù)深度處理后進入反滲透脫鹽系統(tǒng),產(chǎn)水直接作為生產(chǎn)工藝用水??傔M水量為70m3/h(1680m3/d),設(shè)計總產(chǎn)水量為49m3/h(1176m3/d),產(chǎn)水進行回用。其主要工藝流程如圖1所示。

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1)預(yù)處理單元。

進水鐵含量為4.5mg/L,為防止超濾及反滲透膜表面結(jié)合形成膠體,預(yù)處理采用錳砂過濾器,減輕后續(xù)的處理負(fù)荷,同時能有效地除鐵。設(shè)計回收率為96%,濾池反洗水統(tǒng)一收集外排,返回生化系統(tǒng)循環(huán)套用。

2)超濾處理單元。

超濾系統(tǒng)采用旭化成UNA-620AB型號外壓式膜組件,單支膜面積65m2,超濾設(shè)計通量為40LMH,超濾總進水流量81m3/h,凈產(chǎn)水量70m3/h,系統(tǒng)回收率約為90%。共計30支,分2組,系統(tǒng)的收率設(shè)計為90%;運行壓力0.25MPa。超濾膜系統(tǒng)采用錯流過濾模式,錯流量設(shè)計為15%。

3)反滲透處理單元。

反滲透系統(tǒng)的主要作用是徹底去除水中多價離子、有機物、硬度離子等,去除絕大部分溶解性離子。在中試系統(tǒng)中,反滲透膜元件采用DOWTMBW30XFR-400/34i苦咸水系列8040型卷式膜元件,膜面積為37m2/支,共計84支,采用六芯裝膜玻璃鋼外管,共分為2套,單套7支膜管,分段設(shè)置,排列方式設(shè)置為第1段5根膜管,第2段2根膜管,2段串聯(lián)(簡稱5伊2排列)。設(shè)計通量16LMH,系統(tǒng)回收率>70%。

1.2 膜元件

本項目選用型號DOWTMBW30-400/34i苦咸水系列8040型卷式膜元件,有效膜面積為37m2,穩(wěn)定脫鹽率99.65%,最小脫鹽率99.4%;最大操作壓力4.1MPa;pH值連續(xù)運行范圍2~11;pH值短時清洗范圍1~13。

1.3 測試方法

1.3.1 膜片檢測

采用場發(fā)射掃面電鏡SEM(SU-70,日立)用于檢測膜片微觀結(jié)構(gòu)和形貌,樣品經(jīng)過充分干燥,在其表面鍍鉑,于一定放大倍數(shù)下觀察。采用傅里葉變換衰減全反射紅外光譜法ATR-FTIR(NicoletAvatar330,Thermo)用于膜片表面的成分分析。

1.3.2 膜清洗效果表征

膜清洗后膜通量的恢復(fù)程度可用膜通量恢復(fù)率(water flux recovery,WFR)來表征,其定義為:

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式中:J0為污染前膜的純水通量;Jfw為污染后膜的純水通量;JW為清洗后膜的純水通量。

2、結(jié)果與討論

2.1 清洗劑選擇

選用的專用清洗劑有LC-07、LC-42、LC-76、LC-35均由三達膜科技(廈門)有限公司產(chǎn)品,性質(zhì)如表1所示。LC-07膜清洗劑屬于通用強酸型清洗劑,對鈣、鐵、鎂等離子形成的無機結(jié)垢有特殊的去除功效。LC-76、LC-42、LC-35都屬于堿性清洗劑,其中LC76屬于廣譜通用無磷強堿型清洗劑;LC-42膜清洗劑是廣譜通用強堿型清洗劑,具有較高的應(yīng)用pH值,主要成份為表面活性劑、強堿、高效絡(luò)合劑、堿洗助劑,有效去除蛋白、油污、膠狀污物和其它有機物殘余物,去除鈣、鐵、鎂等離子形成的無機污染。LC-35清洗劑屬于堿性清洗劑,主要成份為表面活性劑、高效絡(luò)合劑、助洗劑,能有效針對水處理行業(yè)鐵鹽的污染清洗,具有較好的去污能力、抗硬水能力和緩蝕作用。

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2.2 膜元件清洗方案及效果

根據(jù)焦化廢水污染特點,影響反滲透膜運行的因素主要為有機物和鈣鹽結(jié)垢,采用堿洗+酸洗的方式可有效恢復(fù)超濾膜和反滲透膜的運行性能。本項目采用先堿洗+酸洗+酸洗的清洗策略,首先采用LC-42廣譜通用強堿型清洗劑,再針對鐵鹽污染采用LC-35,之后用LC-76加強有機物的清洗效果,最后針對鈣、鐵、鎂等離子形成的無機結(jié)垢,采用LC-07酸洗清洗劑。清洗恢復(fù)效果以通量恢復(fù)情況和截留率(標(biāo)準(zhǔn)測試條件)變化為依據(jù),其清洗過程見表2。

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膜元件清洗前水通量<100L/h,從清洗流程及通量恢復(fù)情況分析,污染為長時間積累性污染,清洗恢復(fù)需要多次、反復(fù)、長時間逐步的清洗,采用浸泡方式能極大地程度提高清洗效果。其中,LC-07號清洗劑效果最佳,LC-42、LC-76堿性清洗效果不明顯。LC-07酸性清洗后,其膜過濾通量恢復(fù)分別為1200L/h,繼續(xù)采用LC-07酸性清洗劑清洗膜通量持續(xù)穩(wěn)定提升,可恢復(fù)至>1500L/h。

不同清洗方案條件下,膜元件截留率恢復(fù)效果和進出水電導(dǎo)率對比如圖2所示,膜元件脫鹽率由清洗前的67.64%提升至90%以上,并維持穩(wěn)定。其中,經(jīng)過酸洗(HCl)和堿洗(LC-42)清洗后,膜截留率顯著提升,由67.54%上升至84.69%。進一步重復(fù)上一步驟,膜元件截留率穩(wěn)定至89.28%。進一步采用LC-42、LC-76堿性清洗,膜元件截留率恢復(fù)不明顯。LC-07清洗后,膜元件截留率穩(wěn)定>90%。

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由本次清洗試驗可知,3種堿性清洗劑清洗效果不明顯,經(jīng)過酸洗(HCl)和堿洗(LC-42)清洗后,膜元件截留率會顯著提升,膜元件通量會初步恢復(fù);LC-07對膜通量恢復(fù)和截留率的提升效果顯著,膜表面污染物主要是無機結(jié)垢。繼續(xù)重復(fù)LC-07清洗步驟,膜元件截留率沒有明顯改善。因此,本實驗中,確定LC-07號酸性清洗劑為最終的清洗方案。

2.3 膜元件清洗確定與恢復(fù)

將膜元件進行酸洗(HCl)后,其膜過濾通量初步恢復(fù);繼續(xù)采用酸洗,清洗效率隨時間的增長明顯改善,膜元件通量恢復(fù)速度加快,膜元件通量顯著提升恢復(fù)分別為1800L/h,膜清洗過程見表3。

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膜元件截留率恢復(fù)效果和進出水電導(dǎo)率對比如圖3所示,膜元件脫鹽率由清洗前的57.23%提升穩(wěn)定至89.25%。第1次酸洗,膜元件截留率恢復(fù)效果不明顯,只由57.23%提升至59.90%;經(jīng)過第2次酸洗,膜元件截留率極大提升,至76.12%;第3次酸洗,膜元件截留率進一步提升至89.25%。

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本項目采用DOWTMBW30-400/34i膜元件,新膜通量為45LMH,長期運行膜污染后,通量下降>90%。在工業(yè)廢水處理中,無機、有機以及混合污染會導(dǎo)致膜通量的顯著下降和脫鹽率的下降,其中膜污染以可逆污染為主(90%),但仍有10%左右不可逆污染會導(dǎo)致脫鹽率的下降。研究表明,無機結(jié)垢,如無機碳酸鈣污染發(fā)展到一定程度會降低膜元件的脫鹽率。本項目中,通過一系列的清洗恢復(fù),膜過濾通量恢復(fù)效果對比如圖4,通量恢復(fù)率>95%。

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2.4 膜面清洗效果表征

2.4.1 表面污染情況表征

利用掃描電鏡(SEM)對新膜片與污染膜片清洗后的外表面進行觀察,膜片外表面清洗后與新膜情況見圖5。未使用的空白新膜片表面有明顯凹凸感,孔隙分明;而污染后膜片經(jīng)清洗后仍然有很多污染物覆蓋,膜面已經(jīng)無明顯凹凸感,孔隙已經(jīng)不分明,導(dǎo)致膜的過濾性能仍不能完全恢復(fù)。

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2.4.2 ATR-FTIR光譜分析

商品反滲透膜BW30-XFR,其支撐層為聚砜材質(zhì),分離層為聚酰胺材質(zhì)。聚酰胺反滲透膜具有選擇透過性高、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點,在水處理領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。紅外光譜中會同時出現(xiàn)聚酰胺層和支撐層的特征峰,其中,聚砜支撐層特征峰包括:1240cm-1左右為Ar―O―Ar中C―O―C非對陣伸縮峰,1320和1296cm-1為O=S=O的對稱伸縮振動峰;1167和1149cm-1為O=S=O的對稱伸縮振動峰。聚酰胺分離層特征峰為酰胺II(―CO―NH―)中N―H彎曲振動和C―N伸縮振動峰,1610cm-1芳酰胺中N―H變形振動峰,1664cm-1為酰胺I(C=O和C―N伸縮振動,C―C―N變形振動)特征峰。

膜片清洗后的ATR-FTIR光譜圖如圖6所示。

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其中,Ar―O―Ar中C―O―C非對陣伸縮峰1241cm-1左右為無偏移;O=S=O的對稱伸縮振動峰1101cm-1,向低波數(shù)偏離較大,說明經(jīng)過清洗,聚砜支撐層化學(xué)作用力減弱,基團作用力不穩(wěn)定;聚酰胺分離層特征峰為1713cm-1,酰胺I和酰胺II特征峰整體藍(lán)移,膜面污染物的增加造成特征基團的電子躍遷。

3、結(jié)論

采用雙膜法實現(xiàn)焦化廢水中水回用。項目中采用BW30-XFR卷式復(fù)合反滲透膜元件,經(jīng)過長期運行,其通量下降>95%,截留率下降>40%。選用多種類型清洗劑進行清洗,LC-42、LC-76堿性清洗效果不明顯,經(jīng)過酸洗(HCl)和堿洗(LC-42)清洗后,膜元件截留率會顯著提升,膜元件通量會初步恢復(fù),其中,LC-07對膜通量恢復(fù)和截留率的提升效果顯著,其膜過濾通量恢復(fù)率>95%。通過清洗后膜片電鏡和紅外光譜分析可知,膜片清洗后還有明顯的污染物存在,膜片清洗后Ar―O―Ar中C―O―C非對陣伸縮峰1241cm-1左右為無偏移;O=S=O的對稱伸縮振動峰1101cm-1,向低波數(shù)偏離較大,聚砜支撐層經(jīng)過化學(xué)清洗化學(xué)作用力減弱,基團作用力不穩(wěn)定;酰胺I和酰胺II特征峰整體藍(lán)移,膜面污染物的增加造成特征基團的電子躍遷。(來源:三達膜科技(廈門)有限公司)