汽車涂裝電泳廢水處理管式微濾膜法

2023-12-18 14:25:37 17

1、概述

電泳涂裝技術(shù),目前在我國汽車行業(yè)生產(chǎn)的過程中已經(jīng)成為涂裝工藝中至關(guān)重要的一環(huán),在很大程度上決定著汽車上漆的質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中,電泳工藝產(chǎn)生的廢水不僅量大,且污染物濃度高,其主要污染物為水溶性樹脂、顏料、填料、助溶劑等有害化學(xué)物質(zhì),必須進行有效處理后方可排放。經(jīng)過一段時間的調(diào)研,將常見的處理工藝、相應(yīng)的特點及應(yīng)用難點作一個簡單的歸納,如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

對上表中各種工藝進行了對比及篩選,最終選擇膜法中的管式微濾膜工藝對某汽車企業(yè)涂裝廢水中的電泳廢水進行實驗,并結(jié)合實驗結(jié)果做進一步的工程應(yīng)用實踐及有效性驗證。

2、情況說明

該汽車企業(yè)涂裝車間廢水種類為:脫脂廢水(液)、電泳廢水(液)、噴漆廢水、薄膜廢水等。其中脫脂、電泳、噴漆等廢水(液)通過“混凝反應(yīng)A+斜板沉淀A”混合處理,而薄膜廢水通過“混凝反應(yīng)B+斜板沉淀B”單獨處理,上述兩套物化系統(tǒng)出水經(jīng)過pH反調(diào)后進入生化工藝處理,出水達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB31/199-2018中的三級排放要求。該企業(yè)涂裝車間曾于2018年將磷化工藝改為鋯系薄膜工藝,薄膜廢水中已不再含有一類重金屬污染物,且所含其它各類污染物也相對較低,故而考慮對B套物化系統(tǒng)進行改造,用于單獨處理其他高濃度的廢水。

根據(jù)企業(yè)最近一年的例行監(jiān)測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,電泳廢水(含廢液)在涂裝廢水內(nèi)的水量占比為30%左右,而COD污染物占比則高達71%左右,屬于相對高濃度的廢水,故而考慮對電泳廢水(液)進行單獨處理,期望能夠降低出水COD,并減少污泥產(chǎn)生量(廢棄物產(chǎn)生量)。

3、管式微濾膜的應(yīng)用特點

由于電泳廢水的污染物濃度較高且波動較大,故而必須選擇比較穩(wěn)定的單獨處理工藝,以避免污染物濃度的變化對后續(xù)生化工藝的影響,而原先的“混凝沉淀+斜板沉淀”工藝,出水質(zhì)量基本取決于混凝沉淀的效果,抗沖擊能力較弱,再結(jié)合表1中各種處理工藝的特點,最終選擇了“混凝沉淀+管式微濾膜”工藝來實現(xiàn)穩(wěn)定效果的處理需求。

管式微濾膜采用PP(聚丙烯)均質(zhì)成膜,在高流速的條件下,流體呈現(xiàn)湍流態(tài),被膜截留的固體顆粒不會停留在微濾膜的表面,而是在對微濾膜表面進行沖刷作用,避免污染物在微濾膜表面停留。少量附著在膜表面的污染物,也會在反沖洗作用下脫離。集成了循環(huán)泵和清洗裝置的管式微濾膜分離裝置,其錯流式微濾過濾可以達到非常好的出水水質(zhì),從而代替?zhèn)鹘y(tǒng)的沉降或澄清工藝。

4、管式微濾膜小試結(jié)果

通過5個批次的小試,從終端排放COD及產(chǎn)泥量(脫水污泥)兩個方面,對微濾膜法及傳統(tǒng)沉淀法進行對比,詳見圖1。其中紅色曲線為常規(guī)斜板工藝,藍(lán)色曲線為微濾膜法工藝,可見微濾膜法在COD去除及產(chǎn)泥量兩個方面均有下降。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

5、實施情況

5.1 改造完成后的工藝流程圖,詳見圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

5.2 工藝設(shè)備組成

由緩存槽、反應(yīng)槽、濃縮槽、管式微濾膜系統(tǒng)、pH調(diào)節(jié)槽、污泥脫水設(shè)備、加藥系統(tǒng)組成。其中濃縮槽及管式微濾膜系統(tǒng)為新建,其它設(shè)備為利舊。處理量為150-200m3/d;平均處理能力為10m3/h。

6、實施效果(項目改造前30天與項目改造完成后30天的數(shù)據(jù)對比)

6.1 氨氮、總磷、pH等指標(biāo)無明顯變化。

6.2 終端排放COD值:由400mg/l降低為350mg/l左右,降幅約12.5%左右。

6.3 單車產(chǎn)泥量(脫水污泥):由原來的410/臺降低為320/臺左右,降幅約22%左右。

6.4 運營過程中的膜通量衰減及恢復(fù):微濾膜系統(tǒng)自20201116日開始連續(xù)運行,至20201219日結(jié)束,共運營33天的時間,膜通量于第24天開始出現(xiàn)衰減跡象,繼續(xù)運行9天后,膜通量下降58%左右??梢娢V膜系統(tǒng)的清洗周期以2-3周左右的時間為宜。20201220日,對微濾膜進行了化學(xué)清洗,清洗藥劑為酸、堿、SOLVENT-PPG,化學(xué)清洗完成后,膜通量恢復(fù)正常。

7、處理經(jīng)濟效益分析

微濾膜設(shè)備自20201116日開始運營至今共三個月左右的時間,出水水質(zhì)良好且穩(wěn)定,杜絕了因斜板跑渣導(dǎo)致出水超標(biāo)的現(xiàn)象,加藥量控制簡便、幾乎不用進行人工調(diào)節(jié)。COD排放總量預(yù)計減少3.2/年,污泥處置費用預(yù)計減少243111/年,藥劑費減少22500/年。

8、結(jié)束語

隨著國家和地方政府對于廢水COD排放總量及危險廢棄物減量的要求日趨嚴(yán)格,相關(guān)減排、監(jiān)控、收費等政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺,企業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)與機遇。微濾膜工藝成功應(yīng)用于汽車企業(yè)電泳廢水的單獨處理,從規(guī)劃、設(shè)計、持續(xù)改進和降本增效等方面進行技術(shù)優(yōu)化及創(chuàng)新,實現(xiàn)了企業(yè)“COD排放總量、危險廢棄物產(chǎn)生量”雙減的新模式。(來源:上海依科綠色工程有限公司)