高濃度有機(jī)廢水處理多元協(xié)同催化氧化技術(shù)

高濃度有機(jī)廢水處理多元協(xié)同催化氧化技術(shù)

2024-01-04 11:50:34 18

南京某化工企業(yè)是一家從事化工原料、橡膠助劑中間體以及各種防老劑等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品包括苯胺、硝基苯、硝基氯苯、環(huán)己酮、防老劑6PPD、防老劑TMQ等。生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量高濃度有機(jī)廢水,其中TMQ廢水產(chǎn)自TMQ的生產(chǎn)過程,其主要成分為苯胺、氯化鈉等;硝基氯苯生產(chǎn)工序為氯苯在硫酸存在的條件下與硝酸反應(yīng)生成硝基氯苯混合物,硝基氯苯混合物與廢酸沉降分離后進(jìn)行中和、水洗使之達(dá)到中性,此過程中產(chǎn)生大量廢水且含有較高濃度的硝基氯苯、硝基酚、苯胺等有機(jī)物。這些廢水成分復(fù)雜且具有毒性,對常規(guī)的生物降解或吸附混凝等方法存在毒性抑制,難以達(dá)標(biāo)排放。常用鐵碳微電解還原、樹脂吸附、活性炭吸附等方法進(jìn)行預(yù)處理,但均面臨著系統(tǒng)運行成本高昂,有機(jī)物礦化不徹底等問題,在實際應(yīng)用中難以高效穩(wěn)定的運行。因此,采用化學(xué)氧化工藝處理難降解工業(yè)有機(jī)廢水受到國內(nèi)外研究者的極大關(guān)注。

目前,工業(yè)上常采用高級氧化技術(shù)對難降解工業(yè)有機(jī)廢水進(jìn)行預(yù)處理,其中常見的為Fenton氧化法。Fenton氧化法對難降解工業(yè)有機(jī)廢水具有較好的氧化效果,但其對難降解工業(yè)有機(jī)廢水原水pH要求較高,必須控制在2.8~3.5。此外,工藝結(jié)束后對出水pH回調(diào)過程中,Fe3+會以氫氧化鐵形式沉淀形成大量鐵泥,鐵泥的處理增加了工藝的難度。因此,需要一種有效的處理方法來避免危廢的產(chǎn)生,降低處理工藝的運行成本。臭氧氧化可有效降解硝基氯苯且無危廢的產(chǎn)生,在臭氧氧化過程中,自由基起決定性作用。因此,強(qiáng)化自由基產(chǎn)生的催化氧化工藝可高效處理難降解工業(yè)有機(jī)廢水。多元協(xié)同催化氧化技術(shù)是在不同的反應(yīng)條件及操作參數(shù)控制下,充分利用不同氧化基團(tuán)(如羥基自由基、氧自由基等)的氧化特點,誘導(dǎo)特定氧化基團(tuán)與污染物官能團(tuán)間產(chǎn)生快速化學(xué)反應(yīng)(如加成、取代反應(yīng)等),從而實現(xiàn)對C=C、C=O等致色基團(tuán)以及芳烴、雜環(huán)類等高毒、難生物降解物質(zhì)的高效選擇性降解,具有對酚類、硝基氯苯以及雜環(huán)類高毒性難降解有機(jī)污染物穩(wěn)定降解的特性,是一個較好的替代方案。

南京某化工企業(yè)廢水處理工藝中采用Fenton氧化法處理高濃度有機(jī)廢水,該工藝會產(chǎn)生危廢,處理成本高。針對該工藝缺點進(jìn)行了技術(shù)改造,從優(yōu)化運行參數(shù)、降低運行成本出發(fā),采用多元協(xié)同催化氧化技術(shù)代替原有工藝的Fenton氧化法,并分別對硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行預(yù)處理,然后對綜合廢水進(jìn)行兩級A/O生化處理。通過考察硝基氯苯廢水的COD去除率(后續(xù)會進(jìn)行反硝化處理)TMQ廢水的COD去除率及氮組分的變化(廢水中的總氮以有機(jī)氮為主,通過氧化可將有機(jī)氮氧化為氨氮,縮短后續(xù)生化脫氮時間,提高生化脫氮的效率),以及綜合廢水的脫氮效果,驗證各單元工藝以及整體工藝的可行性,為全面實施多元協(xié)同催化氧化廢水處理工程奠定了基礎(chǔ)。

1、試驗部分

1.1 主要試劑和裝置

試驗所用的試劑主要有氧化劑(自制)、氧化助劑(自制)(w)98%硫酸(工業(yè)級)、葡萄糖(工業(yè)級)、碳酸鈉(工業(yè)級)等。

多元協(xié)同催化氧化試驗裝置由進(jìn)水桶、進(jìn)水蠕動泵、混合液蠕動泵、氣瓶、主激發(fā)裝置、輔激發(fā)裝置、氧化塔等7個部分組成,其中氧化塔采用316L不銹鋼材質(zhì),塔內(nèi)徑72mm,高1500mm,有效容積約5L,采用上進(jìn)水,下進(jìn)氣的方式,強(qiáng)化氣液的混合效率和提高氣體在塔中的停留時間。

生化裝置采用有機(jī)玻璃池,單格池體尺寸為100mm×100mm×370mm,有效容積為1.7L,根據(jù)廢水水質(zhì)情況,調(diào)整有機(jī)玻璃池的個數(shù)和組合方式。

采用多元協(xié)同催化氧化技術(shù)分別對難降解的硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行氧化預(yù)處理后,降低廢水的毒性,提高廢水的可生化性,后模擬現(xiàn)場的生化處理工藝,驗證工藝的可行性。

1.2 廢水水質(zhì)指標(biāo)分析

試驗用水取自南京某化工企業(yè)生產(chǎn)廢水,其水質(zhì)情況如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

1.3 廢水處理工藝與流程

首先采用“多元協(xié)同催化氧化技術(shù)”替代原有工藝的“Fenton氧化法”對硝基氯苯廢水、TMQ廢水進(jìn)行物化預(yù)處理,再進(jìn)行生化試驗,其工藝流程如圖1所示。

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不同廢水的水質(zhì)及污染物不同,其處理也要求不同。根據(jù)不同廢水的水質(zhì)特點,采用“分類收集、分質(zhì)處理”的處理思路。采用不同的預(yù)處理工藝,降低廢水預(yù)處理的費用并強(qiáng)化預(yù)處理效果。

硝基氯苯廢水(流量20m3/h,TDS24425mg/L)依次通過緩沖罐、多介質(zhì)過濾、中間池進(jìn)入多元協(xié)同催化氧化階段,隨后流入新增的緩沖池進(jìn)行緩沖。預(yù)處理后的硝基氯苯廢水與苯胺廢水(流量10m3/h,TDS339mg/L)和環(huán)己酮廢水(流量15m3/h,TDS727mg/L)進(jìn)行混合,收集后泵入ADFB厭氧塔(厭氧脫硝流體化床生物技術(shù),ADFB)進(jìn)行單獨脫氮處理,隨后流入沉淀池進(jìn)行沉淀。TMQ廢水(流量10m3/h,TDS201251mg/L)與超標(biāo)的橡化廢水(流量8m3/h,TDS6761mg/L)混合收集后直接進(jìn)行多元協(xié)同催化氧化處理,處理后廢水流入緩沖池進(jìn)行緩沖。TMQ預(yù)處理后的廢水和反硝化生化反應(yīng)后的出水與橡化收集水、煤化工廢水(220m3/hTDS2354mg/L)、研究院廢水(流量5m3/h)綜合后進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后的混合廢水進(jìn)行兩級A/O生化工藝處理,驗證經(jīng)綜合廢水處理后能否達(dá)到預(yù)期脫氮提標(biāo)效果。

2、結(jié)果與討論

2.1 硝基氯苯廢水氧化試驗

2.1.1 氧化劑用量對降解效果的影響

在硝基氯苯廢水pH=12、助催化劑投加量(w)0.05%的條件下,對不同氧化劑投加量(氧化條件1~4中氧化劑用量依次增加)進(jìn)行氧化試驗,結(jié)果如表2所示。

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由表2可見:隨著氧化劑用量增加,廢水中COD值持續(xù)下降。硝基氯苯廢水原水COD值為494mg/L,當(dāng)投加氧化條件1的氧化劑量,COD去除率約61.9%;繼續(xù)投加氧化劑至氧化條件2,COD去除率提高17.2個百分點,去除率約為79.1%;當(dāng)氧化劑用量為氧化條件3時,COD降解率最高,可達(dá)到87.9%;但氧化劑用量為氧化條件4時,隨著反應(yīng)進(jìn)行,廢水中的有機(jī)物不斷降解,可被催化劑吸附的污染物不斷減少,有機(jī)物的降解將趨于穩(wěn)定,與氧化條件3相差不大。這是因為在一定底物濃度范圍內(nèi),降解反應(yīng)表現(xiàn)為一級反應(yīng)特征,催化劑用量一定,隨著底物濃度增加,吸附于催化劑表面的反應(yīng)分子數(shù)增加,更多的氧化劑被分解為氧化性更強(qiáng)的活性基團(tuán),從而促進(jìn)有機(jī)污染物的降解,故反應(yīng)速率增加,降解率提高。因此,該廢水的氧化劑最佳投加量為氧化條件3。

2.1.2 不同反應(yīng)pH對降解效果的影響

氧化劑的氧化效果在不同酸堿條件下會受到影響,此外,當(dāng)溶液pH值低于或高于催化劑的零電荷點時,催化劑表面將發(fā)生質(zhì)子化或脫質(zhì)子化。因此,硝基氯苯廢水pH值可能會影響污染物降解效率。氧化劑投加量為1500mg/L、助催化劑投加量(w)0.05%,通過加(w)98%硫酸調(diào)節(jié)廢水pH值,在不同反應(yīng)pH條件下進(jìn)行氧化試驗,結(jié)果見表3。

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由表3可見:廢水反應(yīng)后pH值與反應(yīng)前相比下降5左右。當(dāng)硝基氯苯廢水pH=9時,反應(yīng)后pH=4.5COD去除率約為90.9%;當(dāng)硝基氯苯廢水pH9提高到10,反應(yīng)后pH=5,COD去除率降低13.5%,去除率約為77.3%;硝基氯苯廢水pH11、12時,反應(yīng)后pH分別為6、8COD去除率分別為91.1%、87.9%。因此,當(dāng)硝基氯苯廢水pH11時,可達(dá)到最佳的氧化降解效果。

2.2 TMQ廢水氧化試驗

在助催化劑投加量(w)0.1%、pH=7的情況下,在不同氧化劑投加量下對TMQ廢水分別進(jìn)行2次氧化試驗,結(jié)果如表4所示。

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由表4可見:隨氧化劑投加量的增加,反應(yīng)后pH值均從7下降至4.5,廢水總氮濃度保持不變,氨氮濃度迅速增加,無亞硝酸鹽氮,硝酸鹽氮濃度下降,COD去除率大幅提高。當(dāng)氧化劑投加量為氧化條件3TMQ廢水氧化降解效果最好,2次氧化試驗COD去除率分別為44.2%65.0%。這是因為TMQ廢水總氮主要以有機(jī)氮為主,有機(jī)氮占總氮的95%左右,經(jīng)過多元協(xié)同催化氧化后,大部分有機(jī)氮被氧化分解,轉(zhuǎn)為氨氮、硝酸鹽氮。氨氮、硝酸鹽氮可在A/O生化系統(tǒng)中通過硝化、反硝化去除,大大降低了后續(xù)環(huán)保處理中總氮的處理難度。

2.3 生化試驗

2.3.1 反硝化生化小試

環(huán)己酮和苯胺混合廢水與預(yù)處理后的硝基氯苯廢水按體積比1.251混合后進(jìn)行單獨反硝化生化反應(yīng),廢水在反硝化池停留時間為37h,試驗結(jié)果如表5所示。將停留時間改為24h,運行結(jié)果如表6所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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由表5和表6可見:廢水在反硝化池停留時間為37h時,生化進(jìn)水COD值在150mg/L左右,總氮(ρ)205mg/L左右,氨氮(ρ)13mg/L左右,補(bǔ)充適量的碳源,經(jīng)過反硝化脫氮后,最佳出水COD值為19mg/L,去除率約為86.6%;此時總氮(ρ)14.1mg/L,去除率約為92.6%;氨氮(ρ)0.9mg/L,去除率約為93.2%。當(dāng)廢水在反硝化停留時間改為24h后,最佳出水COD值為16mg/L,去除率約為85.7%;此時總氮(ρ)17.5mg/L,去除率約為91.3%;氨氮(ρ)1.3mg/L,去除率約為87.7%。由此可見,廢水在反硝化池停留時間24h37h相比,其出水的COD值、總氮、氨氮相近,脫氮效果良好且相差不大。分析原因,可能是環(huán)己酮、苯胺和硝基氯苯的混合廢水中總氮主要以硝酸鹽氮為主。在反硝化系統(tǒng)中,影響脫氮效果的主要因素是pH值、碳氮比、游離氨、溶解氧、泥齡等,因此在影響因素不變的條件,縮短停留時間對廢水處理的處理效果影響不大。

2.3.2 綜合廢水生化小試

反硝化生化反應(yīng)后的出水、預(yù)處理后的TMQ廢水與橡化收集水、煤化工廢水、研究院廢水綜合后,流入調(diào)節(jié)池進(jìn)行混合調(diào)節(jié),然后進(jìn)行兩級A/O生化試驗,試驗結(jié)果如表7所示。

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由表7可見:兩級A/O生化進(jìn)水COD值在200mg/L左右,總氮在134mg/L左右,氨氮在131mg/L左右。經(jīng)過兩級A/O生化試驗后出水的COD值小于50mg/L,總氮低于15mg/L,氨氮低于5mg/L

混合后的廢水氨氮濃度較高,但碳氮比較小。兩級AO生化工藝可充分利用原水的碳源,減少補(bǔ)充碳源的投加量;也可充分利用反硝化產(chǎn)生的堿度,減少碳酸鈉的投加量。廢水在第一段缺氧池進(jìn)行反硝化反應(yīng),將大部分的硝酸鹽氮還原轉(zhuǎn)化為氮氣,同時產(chǎn)生一定量的氧量和堿度;第一段缺氧池出水流入第一段好氧池進(jìn)行氧化和硝化反應(yīng),可去除大部分有機(jī)污染物并將進(jìn)水中大部分氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮;第一段好氧池出水進(jìn)入第二段缺氧池將第一段出水中的硝酸鹽氮進(jìn)一步反硝化還成氮氣;第二段缺氧池出水進(jìn)入第二段好氧池進(jìn)一步去除有機(jī)物,并將剩余的氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,同時增加泥水混合液的含氧量并吹脫氮氣。兩級AO生化工藝COD去除率為90%~95%,氨氮去除率為95%~99.9%,處理后出水可達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。

3、結(jié)論

多元協(xié)同催化氧化工藝取代Fenton氧化工藝對原有工藝進(jìn)行改造可降低運行成本,縮短運行時間。試驗結(jié)果表明,在催化劑用量一定,氧化劑投加量為氧化條件3,原水pH值為11時,多元協(xié)同催化氧化工藝對硝基苯廢水預(yù)處理可有效降解污染物,COD去除率約91.1%,且有效較少危廢產(chǎn)生;TMQ廢水原水pH值為7,催化劑用量一定,氧化劑投加量為氧化條件3時,經(jīng)多元協(xié)同催化氧化預(yù)處理后,2次試驗COD去除率分別為44.2%、65.0%,反應(yīng)后氨氮濃度大幅增加,說明有機(jī)氮有效降解為氨氮;預(yù)處理后的硝基氯苯廢水與環(huán)己酮、苯胺廢水混合后進(jìn)行單獨反硝化,停留24h后總氮去除率約91.3%,脫氮效果良好;分質(zhì)處理后的廢水混合后與調(diào)節(jié)池廢水綜合進(jìn)行兩級A/O生化工藝處理,生化出水COD值小于50mg/L,總氮低于15mg/L,氨氮低于5mg/L,達(dá)到DB321939-2020《化學(xué)工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,達(dá)到了改造的預(yù)期效果。(來源:中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司,南京工大環(huán)境科技有限公司)